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活性炭助力甲醛废水回收处理工艺

  来源:http://www.bjanhb.com/

由于污染物复杂多变,工业废水处理工艺各有不同,例如甲醇废水处理,利用固定化活性炭技术有利于这类废水的回收再利用。本文从工艺流程、特点、参数、工程运用效果以及经济效益等多方面展开了具体分析。


  人工固定化生物活性炭去除甲醇等有机物的过程包括活性炭的吸附和工程菌的生物降解两方面,活性炭的吸附作用可以在较高的水流速度和较短的接触时间内将低浓度的甲醇吸附在其孔隙内;


生长固定在活性炭表面及其孔隙内的的工程菌以甲醇作为营养源并将其分解。吸附和生物降解的有机结合既延长了活性炭的寿命,又为工程菌分解甲醇提供了便利的条件。


  3. 主要构筑物、设备及工艺参数


  在设计施工中,本着“挖潜改造、节资减耗”的原则,在设备选用中充分考虑了原有设备的利用和改造。


  3.1 换热器

  设计中选用盘管式换热器,换热面积312m2,冷却水水温20℃,冷却水水量200 m3/h,材质为碳钢。混合液经换热器后水温可降至40℃以下。

  3.2曝气罐

  曝气罐有效容积120m3,罐内设有曝气头,通入空气量75 m3/h,空气温度20 ℃。曝气后的出水温度可降至35 ℃以下,pH值接近8,满足了后续工艺的要求。

  3.3盘式过滤机

  盘式过滤机为以色列进口设备,最大处理能力200 m3/h、过滤等级55μm,出水浊度<5NTU。在盘式过滤机前设有中间加压泵两台,水泵流量150 m3/h,扬程80m。


  3.4固定化生物活性炭滤罐


  固定化滤罐直径为2.5m,每台滤罐的有效容积为10 m3,装有活性炭5吨,共四台。固定化滤罐内部采用PVC滤帽配水系统和三角堰进水方式。


  4.1 生物工程菌的人工固定化

  将试验研究获得的假单胞菌属和芽孢杆菌等优势菌属进行扩大培养,待得到预期的菌量后,向菌液中投加甲醇完成菌液的驯化。将驯化好的工程菌液加入清水稀释,由循环泵注入活性炭滤罐并循环, 72h后完成活性炭的生物人工固定化。


  4.2 系统对COD的去除效果


  工程运行中主要考察了盘式过滤机的进水、出水和固定化生物活性炭滤罐出水的COD变化。在经过了运行初期的适应阶段后,各处理单元的出水COD趋于稳定,其中盘式过滤机和固定化滤罐将COD由40mg/L左右降至12mg/L以下,去除率在70%以上,其出水能够满足进入脱盐系统的要求。


  工程运行中还考察了系统对混合液中甲醇的去除效果,表2列出了工程运行期间的几组典型数据,从中可以看出混合液中甲醇浓度在5.90——6.89mg/L之间,经处理以后,其浓度降至0——0.61 mg/L,去除率达到93.6%——100%。


 表工艺系统进出水中甲醇浓度的变化


  同时由于工艺冷凝液与尿素水解水中离子含量极低,回用工程可大大延长脱盐水系统的制水周期并减少再生剂用量。回用工程投产以后阳离子树脂床平均制水批量由原来的11945 m3提高到18023 m3,再生时的平均耗酸由原来的2180 Kg下降到1467 Kg。从减少再生次数、减少再生剂用量、减少树脂损耗、减少树脂清洗时的水耗和降低工人操作劳动轻度等角度考虑,该工程的投产可为企业节省费用60余万元。


  综合上述的两项费用,该废水回用工程每年可为企业节省资金300余万元;该工程的总投资为242万元,也即其投资回收期为1年。


  采用人工固定化生物活性炭技术和其它水处理相结合,可以有效地去除化肥厂工艺冷凝液和尿素水解水中的低浓度甲醇。


  (1) 该系统可将混合液的COD从40mg/L降至12mg/L以下,去除率在70%以上。


  (2) 该系统可将混合液中甲醇从5.90——6.89mg/L降至0——0.61 mg/L,去除率达到93.6%——100%。


  (3) 处理后的水质能够达到脱盐水系统的进水要求,该类废水的回用可以给企业带来显着的经济效益。

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